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煤气管道更换安全措施3篇

发布时间:2023-01-30 热度:36

煤气管道更换安全措施

第1篇 煤气管道更换风机后安全措施——引言1

马钢煤焦化公司年产焦炭200万t左右,煤气发生量约12.9万m3/h。煤气鼓风机后至洗涤塔前煤气管道经过6年多的满负荷运行,多处出现了堵塞和腐蚀情况。2001年6月,公司利用as系统停产年修时间增设了一路dn1600主煤气管道后(原dn1600主煤气管道清堵、检修后亦投用,使机后至洗涤塔有2路可同时使用又可互为备用的主煤气管道),2002年,风机出口4根dn900煤气支管及1根dn1200南北水平贯通管又出现了多处十分严重的腐蚀泄漏及堵塞情况。如图1所示:5#大阀南侧与一系煤气大循环管三通处,多处腐蚀,冷凝液渗出,最为严重处腐蚀穿孔,泄漏煤气,虽多次采取防腐、打包箍等处理措施,但效果仍不理想,腐蚀面积不断扩散加大,相邻煤气管道壁厚只有2~3mm;5#、6#、7#、9#、10#煤气大阀法兰也有不同程度的泄漏,相连煤气管道亦被腐蚀。另外,dn1200的水平煤气管道内的沉积物高度约有500~600mm,dn900煤气支管内沉积物高度约有300~400mm,造成煤气输出不畅,机后压力高,最高时达25kpa。同时,因管道存在沉积物,造成机后煤气阀门存在不同程度的关闭不严现象,煤气大量从备用风机的轴封处向外泄漏,影响风机的正常检修维护管理,腐蚀风机转子,使备用风机不能正常备用,污染风机润滑油,使风机故障跳机频繁。煤气管道的腐蚀、堵塞及阀门法兰的泄漏已成为威胁安全生产的重大隐患。机后煤气管道布局见图1。

图1 机后煤气管道布局图

严蕴奇 徐风雷 许万国 夏旭

第2篇 煤气管道更换风机后安全措施——方案制定2

为彻底解决煤气管道及阀门的泄漏和堵塞问题,并确保煤气的安全稳定输出,决定从风机出口管至新煤气主管的2条dn1200支管铺设1条dn1200临时煤气管道(如图中虚线所示)。在确保不间断输出煤气的同时,把风机后dn900煤气支管及dn1200煤气水平贯通管隔离,彻底检修更换处理,待检修完毕,拆除临时管道。

由于是在风机房进行长时间多区域的“心脏手术”,安全检修难度极大;又因不能间断输送煤气,安全生产压力极大。为此,我们充分考虑了安全生产及施工安全,在切实落实安全措施的前提下,确定了工程实施的4个阶段:①临时管就位;②a、b、c、d、e、f点碰头及临时管投用;③原dn1200管更换及投用;④临时管拆除。

严蕴奇 徐风雷 许万国 夏旭

第3篇 煤气管道更换风机后安全措施——安全措施3

整个施工期间消防车、灭火器、水头等灭火措施到位监护。

1.临时管就位

如图中虚线所示,dn1200临时煤气管道铺设到位,a、b、c、d点处与临时管相联各dn900短节及4个dn900临1#、临2#、临3#、临4#碟阀安装到位,碟阀外侧堵好盲板,管道、法兰做气密性试验合格。g点处开dn25氮气进气口并安装阀门,h、i点开dn100放散口并安装阀门,4个碟阀关闭。

2.a、b、c、d、e、f点碰头及临时管投用

1)关闭新1#、新2#、新3#阀门,煤气经9#、10#阀过旧煤气主管至洗涤,4台风机都能正常使用。堵新1#、新2#阀门外侧盲板,堵新3#阀门内侧盲板。打开新1#、新2#阀门外侧放散管(dn100),从新3#阀内侧放散管的取样管(dn20)通氮气吹扫进行氮气置换,在新1#、新2#阀门外侧放散管上的取样管处取样做含氧分析至合格。

2)e、f点碰头。在e、f点动火和dn1200临时煤气管道碰头,动火期间,一直通氮气保压。

3)d点碰头及d点至4#阀内侧dn900管道更换。运行1#、2#、3#三台风机中两台风机,4#风机停用。堵4#内侧盲板,4#风机揭大盖,自4#内侧dn20管道通氮气至风机大盖入大气进行氮气置换,用co报警仪测试至合格。在4#内侧法兰外动火割除dn900管道,更换新管道,并配置dn900短节和临4#碟阀相联。

临时管投用。先打开h、i点放散,从g点通氮气进行氮气置换至h、i点取样做含氧合格后,再打开3#阀内侧放散进行主煤气管道氮气置换至取样做含氧合格。同时,风机盖大盖,自4#阀内侧通氮气至风机轴封出至合格。抽出新3#阀处盲板、临4#碟阀处盲板。停氮气。

打开新3#阀、稍开临4#阀、打开风机本体煤气取样口,进行煤气置换至含氧试验合格。此时,煤气经新、旧主煤气管至洗涤,4台风机都能正常使用。

4)a、b、c点碰头用步骤③,至此煤气全部从临时管经新煤气主管至洗涤,4台风机都能正常使用。

3.原dn1200管更换及投用

1)堵新4#阀内侧盲板,在1#、2#、3#、4#阀法兰外侧dn900管道上钻dn15孔(钻孔时在施钻点淋机油避免产生火花),由新4#阀内侧放散管的取样管(dn20)通氮气进行氮气置换至含氧试验合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#阀均堵盲板,dn1200原煤气管道及旧煤气主管与在线煤气输出系统完全隔离。

2)氮气保压,dn1200旧煤气管道自图中从右向左分段(一面约5m)割除。割除时,由于管道内存在萘、沥青等沉积物,易燃易爆,特别是在氧气-乙炔割焰的烘烤下,更加危险。采取先在管道上方割开一dn50孔,水头塞入,使沉积物与熔渣被水隔离,dn1200管道割断余下部分接通大气后,除采取上述措施外,又在断面处通蒸汽吹扫,保证不形成爆炸性气体。预备进一步的安全措施是在沉积物上方铺石英沙或打泡沫,结果未用上。

旧管道拆除后,新管道更换(包括与此管相连的风机出口的4根dn900支管),

3)从新1#阀内侧、4#阀外侧接管(dn25)通氮气,打开新4#阀处放散进行氮气置换含氧试验合格。抽4#阀处盲板,打开4#阀、新1#阀内侧放散管、4#外侧放散管进行煤气置换至含氧合格。

4)运行1#2#、3#3台风机中2台风机,4#风机停用,关闭临4#碟阀。抽出4#内侧盲板,同时堵临4#碟阀内侧盲板。煤气经新、旧主煤气管至洗涤,4台风机都能正常使用。

5)按同样步骤处理1#、2#、3#风机,至此煤气全部从新dn1200管及旧煤气主管至洗涤,4台风机都能正常使用。

4.临时管拆除

堵新3#阀内侧盲板,自g点通氮气,打开新3#阀处放散进行氮气置换至含氧试验合格,拆除临时煤气管道,e、f点与原煤气管道碰头。

抽出新1#、新2#阀外侧盲板及新3#阀内侧盲板,做煤气置换合格,打开新1#、新2、新3#阀,至此煤气从新dn1200管及新、旧煤气主管至洗涤,4台风机都能正常使用,全部检修工作结束。

本工程施工任务重,施工跨时长(2个月时间),施工现场十分拥挤,施工区域安全要求极高,如果发生不测,后果将是灾难性的。但在整个工程的准备上充分、细致、周密,施工过程中的组织有条不紊,安全措施周密、切实、到位,虽然倒风机8次、抽堵盲板23次、动火作业近2个月时间,没有发生一起施工安全事故,没有发生一起影响煤气的正常输出。检修完毕后,彻底消除了煤气风机后管道的腐蚀、堵塞和阀门法兰的泄漏等威胁安全生产的重大隐患。

严蕴奇 徐风雷 许万国 夏旭

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